氢气输送用304不锈钢管开裂原因分析

氢气是一种高危险气体,不仅具有很强的易燃易爆性,还具有一定的毒性,因此氢气输送的安全问题一直备受关注。氢气管道与其他管道平行敷设时,一般布置在外侧并在上层:架空敷设时,与其他热力管道的净距应不小于250 mm。由于氢气具有着火能量低,与空气、氧混合燃烧和爆炸极限宽,燃烧速度快等特点,所以氢气在生产和使用过程中的燃烧、爆炸问题应特别注意,一旦发生泄漏或起火,造成的后果及损失将无法估量。

文中涉及的氢气管道材质为常用304不锈钢管,对其开裂原因进行详细分析,可为同类型管道的失效提供参考,并在以后使用过程中预防此类事故发生,具有重要意义。

1试验

所涉及的氢气输送管道于1998年投用,架空铺设,外有防腐层,无保温,管道尺寸 219 mm x 8 mm,管材为304不锈钢管,管内介质为加氢原料气主要为氢气,设计压力4.8 MPa,操作压力3.2 MPa,设计温度50℃,操作温度为常温,操作工况稳定,未有明显压力、温度波动。2015年全面检验中发现,该管道多处部位存在裂纹,文中分别截取存在裂纹的直管、三通、弯头部位进行开裂分析浙江不锈钢管

通过宏观检查,分析管道整体情况。通过金相分析,判断管道微观组织是否异常;采用扫描电子显微镜和电子能谱仪,分析裂纹情况及腐蚀产物成分:通过力学性能测试(拉伸试验与硬度测试),判断管通机械性能是否劣化。

2结果与分析

2.1管道的宏观整体情况

对试样进行宏观检查,可见防腐层整体完好,部分区域有破损,将防腐层打磨掉后,未发现宏观裂纹,如图1所示;此外,管壁没有明显的腐蚀减薄及变形现象。纵向切开管道后,发现管内壁附着黑色腐蚀产物,呈块状分布,说明输送的氢气中存在腐蚀性介质。

2.2金相组织

切取304不锈钢管、三通管、弯管试样分别进行金相组织观察。试样经打磨、抛光后,用4%洒精溶液浸蚀,金相微观组织见图2-4金相组织观察参照GB/T 13298-1991《金属显微组织检验方法》。

由图2可见,304不锈钢管管壁基体主要为共析的铁素体和珠光体组织,灰色基体为铁素体等轴品,黑色块状为片状珠光体,组织分布均匀而细小,是304不锈钢正常的余相微观组织。

由图3可见,焊缝附近区域品粒粗大,组织不均匀,热影响区有板条状马氏体生成,黑色珠光体呈带状分布,有聚集现象,灰色铁素体呈均匀分布。

由图4可见,靠近焊缝区域,黑色珠光体含量逐渐增加,且晶粒变大,大晶粒处的强度和硬度往往低于小品粒处。同时,焊缝附近出现条状马氏体组织。马氏体组织硬度大,韧性差,易成为缺陷发生区域。

己有研究表明,显微组织对应力腐蚀开裂敏感性按以下顺序升高:铁素体中球状碳化物组织<完全淬火和回火组织<正火和回火组织<正火后组织<淬火后未回火的马氏体组织。在上述金相组织分析中,三通及弯管处的焊缝附近区出现马氏体组织,容易诱发硫化物应力腐蚀开裂。

2.3力学性能

2.3.1拉伸试验

在304不锈钢管和三通管不同位置截取一共12个拉伸试样,进行力学性能测试。拉伸试验依据的测试标准为GB/T228. 1-2010《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》。图5为其中3个拉伸试样试验前的宏观形貌,拉伸试验结果一与标准值对比见表1。

图6是拉伸试样断裂后断口的宏观形貌。图6a,b试样的断日颈缩不明显,图6a试样的断日出现了裂纹分义,图6b试样的断面平齐,没有出现斜45°断面,两者呈现脆性断裂,说明这两个拉伸试样内部存在微裂纹。图6c试样断裂后出现颈缩,中间的纤维区而积较大。根据表1的结果,管壁整体力学性能符合标准,说明304不锈钢管未发生材质劣化。

2.3.2硬度

分别对304不锈钢管、三通管、弯管进行硬度测试,测试部位包含焊接热影响区与毋材区,图7是部分试样的形貌,测试结果见表2。根据GB / T 3639-2009《冷拔或冷轧精密无缝钢管》,304不锈钢管硬度参考值小于156HB。由表2数据可知,被测材料韧性较好,无明显材质劣化。

2.4内壁形貌

2.4.1腐蚀产物

对氢气管道内壁腐蚀产物进行了电子能谱分析,以判断腐蚀产物中各元素的含量。

在含水和硫化氢的环境中,碳钢和低合金钢会发生湿H2S腐蚀,而湿H2S具有很强的腐蚀性。由图8可知,管内壁附着腐蚀产物,腐蚀产物主要为Fe的氧化物和硫化物。S元素的存在说明氢气介质中含有硫化物等腐蚀介质。同时,FeS可以沉积在金属表面形成保护膜,但膜附着性较差,在管内介质的冲刷作用下,腐蚀产物膜从金属表面剥离,金属重新暴露在腐蚀介质中。此外,由于氢原子的渗透作用,管材还会发生局部应力腐蚀,属于湿H2s破坏中的硫化物应力腐蚀开裂。2.4.2内壁裂纹及腐蚀形貌

图9是304不锈钢管内壁除锈后的腐蚀微观形貌。图9a-c中可看到管壁内表面存在的裂纹,且裂纹较深,扩展过程中出现分叉,是典型的应力腐蚀开裂特征。图9d中可见内壁存在大量的点蚀坑,点蚀现象明显,且点蚀坑不断变大,发生聚集,有形成微裂纹的趋势。

图10a为三通管气流交汇处的微观形貌。由于气流的冲刷作用,管内壁呈现局部腐蚀,点蚀坑数量较多,点蚀坑较深。图10bc为焊接区域附近。该处存在多条平行的裂纹,且焊接区域存在的残留应力会进一步促进裂纹扩展。

图11为弯管内壁除锈后的腐蚀形貌。弯管内壁承受一定的冲刷腐蚀,整体呈现均匀腐蚀。由图11b可见,焊缝区与母材区之间存在裂纹。对比图11c和d可知,远离焊缝区的管内壁出现多条平行裂纹,说明管线中存在腐蚀性介质,诱发了应力腐蚀开裂。

3结论

1)304不锈钢管力学性能满足材料需求,基体微观组织正常。靠近焊缝区域的微观组织粗大,并存在少量马氏体组织。

2)304不锈钢管内表面存在明显的腐蚀产物、裂纹和点蚀坑。腐蚀产物中存在明显S元素,推断氢气输送介质中存在硫化物。裂纹发源于管道内表面,主要分布在焊缝附近,少量分布在非焊缝区域。

3)结合裂纹形貌及腐蚀产物特征,判断304不锈钢管开裂系硫化物应力腐蚀导致。
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