凝汽器铜管因产品本身的质量问题和可能的安装缺陷,导致凝汽器铜管运行不足半年就出现循环水泄漏严重、凝结水水质恶化的现象。经检查发现,凝汽器黄铜管内壁有点蚀穿孔,内壁有较普遍的蓝绿色附着物,其腐蚀特点是附着物下产生强烈的局部腐蚀及脱锌,据统计泄漏的铜管已达500余根,无规则分布在A. B侧进水侧和出水侧区域,并且有继续蔓延之势浙江不锈钢管。
2003年4月6-7日对凝汽器铜管进行抽检探伤,共检测铜管1291根,达到凝汽器铜管总数12904根的10%,其中不合格根数为192根,占抽检铜管总数的14.87%,超过抽检铜管总数的10%以上,表明该凝汽器已不能满足机组的安全和经济运行的要求。
为保证机组的安全运行,经过电厂和山东电力研究院的专业技术人员的全面考察、分析、论证,通过了对凝汽器铜管更换不锈钢管的改造方案。该设备目前改造已经完成,运行情况良好,试验结果也验证了改造方案的正确性。
1改造方案制定
铜管和不锈钢管各有其特点:铜管的传热性能好、造价低,但容易腐蚀、结垢,造成泄漏和传热性能下降,导致有效使用寿命降低;不锈钢管的抗腐蚀和耐冲刷的性能比较好、表面清洁度高、寿命长,运行和维护费用较低,但传热性能差、造价高、一次性投资较多。
1.1传热性能
冷却管材料由不锈钢代替海军铜时,其传热变化为:传热管汽侧放热条件无变化;水侧由于管内径变化,管内流速变化,水侧换热系数改变;传热管的材料和壁厚引起的管壁热阻变化,传导换热系数变化。
更换不锈钢管后,采用原有的管板和隔板,循环水系统不进行改造。经计算在不同的循环水量下,不诱钢的传热系数比铜管的传热系数低8%-15%,影响真空0.2-0.5kPa。根据凝汽器运行特性,更换管材对真空的影响主要表现在夏季,其它季节的影响较小。另外,由于铜管凝汽器的设计存在3%左右的面积富裕量,不锈钢凝汽器在冷却面积上是能够满足设计要求的。
1.2运行因素的影响
在运行一段时问以后,铜管比不锈钢管更容易结垢(且结垢后不容易洁理)。由于结垢的影响,铜管凝汽器的换热系数下降较快(有资料表明,运行一年后,铜管凝汽器的换热系数下降20%左右),不锈钢管则不易结垢,结垢后也可以采用多种措施除垢。在相同的运行条件下,受结垢影响,铜管凝汽器换热性能没有明显的优势。
1.3可靠性
不锈钢管的材质较铜管好,安装工艺的可靠性比铜管高,因此在运行过程中不易发生泄漏、堵管等质量问题。减少了凝汽器的运行和维护费用,最保守的估计,每年可节约12万元的药品费用。
1.4投资对比
按照目前的市场价格,更换铜管凝汽器的改造费用224万元,而相应采用TP304不锈钢管凝汽器的改造费用为256万元,TP316不锈钢管凝汽器295万元。
尽管更换不锈钢管一次性投资较大,但不锈钢管的使用寿命长、维护费用低,因此,折合到使用年限内的投资,采用不锈钢管仍是较好的选择。
1.5实际运行性能对比
安徽淮北电厂是较早采用不锈钢管对凝汽器进行改造的电厂,运行已有3年,没有进行性能试验,但从同期运行数据对比可以看出,换热性能略有降低,凝汽器端差稍高,但对凝汽器的真空影响不是很大。
综合考虑,选用如下方案
选用TP304不锈钢管(焊接管)替换原凝汽器的HSn-70-1冷凝管,规格分别为X25 x 0.6 x 7600和25 x 0.7 x 7600(用于迎汽区及抽空气区),其数量应在12904根的基础上有2-3%的裕量。
2管材供货及验收要求
(1)供方对管材的生产、检验、包装和保管应符合ASTM249-98. A450. A262及相关标准(本规范另有规定除外),并提供各项指标检验报告及产品合格证。
(2)凝汽器冷凝管必须采取100%在线涡流探伤检查并符合质量要求。涡流探伤频率:30kHz;参考缺陷:120°的3个钻孔,孔径<0.8mm;孔距>500mm:验收标准:K<0.8;涡流探伤仪舟检测50根冷凝管或工作4小时和每班开始、结束时必须用标准参考缺陷样管进行校验。
(3)不锈钢冷凝管在焊接后需立即进行在线鼓终热处理(热处理最低温度为1050℃),热处理方式为气体保护下光亮退火。
(4)在不锈钢冷凝管现场交付时须提供该批不锈钢冷凝管的炉批号、化学成分报告(每炉钢取一根不锈钢管进行成分分析)和生产过程中的质量检验记录,拉伸性能、硬度、反向弯曲、压扁、卷边等试验记录;必要时应提供原始记录数据。
(5)供货方应提供进行选材和质n.检验的相关标准。
(6)使用部门在验收管材时.对一些必要的复核项目,应进行抽查检验。重点检验的项目如下:
a管材的化学成份。
b管材尺寸及其允许偏差、管材的椭圆度和弯曲度等。
c管材内外表面的目视检查:成品不锈钢管的两端面须光滑而无毛口,管子弯曲度在每900mm长度上不得超过0. 8mm,
f按《火力发电厂凝汽器管选材导则》DL/T712-2000有关内容进行要严格按规程予以验收。
e机械试验:拉伸试验、压扁试验、翻边试验、反向弯曲试验、硬度试验、水压或无损检测试验、晶间腐蚀试验等。
f按AST11 A249规定管子在焊接后,最终热处理之前钢管应进行冷加工。
3安装要求
(1)凝汽器不锈钢管的安装必须符合中华人民共和国行业标准DL5011-02《电力建设施工及验收技术规范一汽轮机篇》的相关内容。
(2)参加换管的施工、检验、试验人员必须是熟悉该项工作的熟练工作人员。必须使用专用工器具(如胀管机、切管刀、管端铣平刀、引管器等)、符合要求的测量工具、配备相关的试验器械。
(3)安装施工前,按照施工方案中的胀管工艺进行胀管试验,拉脱力不小于原铜管的拉脱力。施工过程中,施工方必须接受技术部门的监督。
(4)更换过程中,胀管施工必须分区进行,防止管板变形。凝汽器管板必须开一道U型槽。不锈钢冷凝管在胀管过程中不得出现过胀或欠胀,每根冷凝管的补胀次数不得超过两次。
(5)施工、检查、检验、试验及其它有关记录应齐全、完整、清晰。安装完成后,全部管口的外观应均匀一致,翻边须光滑、平整,高度适中,不得存在毛刺、皱折和裂纹。
(6)水压试验:水位高度为高于凝汽器顶排冷凝管100cm以上,时间保持24小时后进行检查,冷凝管及胀口须无渗漏现象。
4凝汽器支撑弹簧调整
凝汽器改造后,由于不锈钢管壁厚减小,凝汽器重量减轻,影响低压缸向上移位,很容易引起转子振动,故对凝汽器支撑弹簧调整,调整员由试验确定。
5改造前后凝汽器重要数据对比分析
5.1改造前后凝汽器运行参数对照表
为了比较凝汽器改造前后性能的变化,在凝汽器改造前、后分别进行了性能试验,试验的计算结果如下表3所示。
5.2数据分析
(1)凝汽器传热端差:改造后凝汽器的端差最大5.05℃,最小3.95℃,其平均值和改造前相比稍有增大,但仍满足原凝汽器的设计要求,说明凝汽器的换热性能还是比较好的。
(2)循环冷却水的温升:改造后循环水温升变小了,其主要原因是循环水泵改造后流最比原来增大了,其次是本次试验的环境温度和改造前相比温度较低,这从另外一个侧面也说明凝汽器的换热性能没有发生大的变化。
(3)凝汽器的传热系数:从计算的结果来看,改造后的凝汽器的总的传热系数比原来下降了,在不同的循环水流旱下分别下降1.53%-15.48%不等,主要是两个方面引起的,一个方面不锈钢管的导热系数比铜管的导热系数要低很多,另一个方面不锈钢管的壁厚比铜管的壁厚薄(原来1mm,现在0.6-0.7mm),因此不锈钢管水侧通流面积增大了,相应循环水的流速变小,引起对流换热系数变小。
(4)还可以石出,随着管内循环水流速的增大,换热系数的减小程度越小,当循环水流速接近或超过设计的速度时,换热系数减小的就不明显,当循环水的流速为2. 280m /s时,其传热系数达到了3464 W /(m2℃),和设计工况下的传热系数(3159W / (m2℃))相比还增大了。这说明循环水的流速对不锈钢管凝汽器的传热系数的影响非常敏感。
6结论
(1)通过凝汽器改造前后的性能试验结果对比和近期运行情况石,本台凝汽器不锈钢管代替铜管的改造是成功的,值得推广。
(2)不锈钢管具有优良的耐腐蚀性、耐高速水流的冲刷性和抗气蚀性将很大程度地提高冷却管的寿命,从而相应提高凝汽器的寿命;
(3)不锈钢管开槽胀接工艺手段大大降低了凝汽器泄漏的可能性,凝汽器的无泄漏、长期安全运行,可避免机组因凝汽器原因而带来的停机、检修等额外损失。因此,从长期安全运行经济角度上看,不锈钢管凝汽器是我国凝汽器发展的一个趋势。
7日常维护及注意事项
(1)要避免冷却水长期低流速运行或长期停留在凝汽器内,否则可能降低不锈钢管的耐腐蚀性,流速还对不锈钢的点蚀电位、维钝电流有较大影响,更重要的是降低了凝汽器的换热性能。
(2)不锈钢也存在微生物腐蚀,故冷却水杀菌灭藻问题应高度重视。
(3)不锈钢管凝汽器应同样重视防止结垢,胶球清洗装置要正常投运,并确保胶球回收率。
(4)水处理的药剂很多,在选择时应考虑其对不锈钢耐蚀性能的影响,必要时应做试验确定。
(5)由于不锈钢对Cl-比较敏感,为了有效防止氯化物污染,禁止使用润滑剂,合成清洗剂和漂清水等,以减少成品管子表面残余的氯化物。这些措施将使管子受应力腐蚀而破损的机率降到最小。运行过程中要严密监视其含量。
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